煤化工废水处理技术现状
近年来,重金属试剂销售,---研究者不断提出新的方法和技术用于处理煤化工废水,但各有利弊。
普通活性污泥工艺难以承受如此高浓度的难降解物质,即使在短时间内取得较高的cod 去除率,但出水中难降解有机物含量依然较高、脱氮效率很低[1]。
a/o 工艺能够较好地去除氨氮,但出水cod 浓度仍难以满足排放标准[2]。
sbr 工艺能够较好地抗冲击性负荷,但是抵抗酚毒性的耐受性较差,污泥容易流失[3]。
生物膜法能够较好地保持污泥量,但cod去除效率低,负荷低,难以处理大流量煤化工废水[4]。
物理吸附工艺虽能有效地降低出水cod,但存在吸附剂再生和二次污染等问题[5]。
氧化工艺能够快速氧化分解难降解有机物并提高废水可生化性,但实际应用中运行费用过高,无法形成产业规模[6]。
膜分离技术能够较好地将各种污染物从废水中分离出来,使得出水水质较好,但也存在---的膜污染和使用寿命等问题[7]。
1、电镀废水的主要来源
电镀的主要工艺是:工件***脱脂除油***水洗***抛光***活化***镀镍***水洗***预镀铜***镀铜***水洗***镀镍***水洗***烘干
从上面的电镀工艺流程可以看出,废水的产生环节主要有:1、脱脂除油部分产生的含油废水;2、抛光、活化部分使用强酸所产生的酸性废水;3、镀镍部分产生的含镍废水;4、预镀铜、镀铜部分产生的含铜废水;5、车间地面冲洗废水。
2、水质情况(我们对几个电镀厂家镀镍线进行了连续采样)
a、某某电子(苏州)有限公司1月9日到1月14日连续6天采样结果:电镀槽:cod:19500mg/l~22500mg/l,ni2+:3600mg/l~4100mg/l,正常水洗废水:cod:210mg/l~320mg/lni2+:17.5mg/l~22.5mg/l。
b、浙江某汽车厂正常水洗水:cod:205mg/l~368mg/l,ni2+:19.8mg/l~25.6mg/l。
c、常熟某铝业有限公司正常水洗水:cod:350mg/l~476mg/l,ni2+:23.4mg/l~26.8mg/l。
因为电镀槽原液价格比较贵,一般情况下生产厂家对于电镀槽液的更换频率非常低,因此一般情况下仅对水洗溢流水进行处理,只要在不更换镀件品种的前提下,水质一般比较稳定,波动性不大,进入处理系统的ni2+一般小于30mg/l。
样品经---后,所有形态的重金属(包括、铅、镉、铬、、镍、铁、铝、锌、锰、铜等)都转化为离子型态,贵州重金属试剂,加入相关检测试剂后显色,在一定浓度范围内溶液颜色的深浅与重金属的含量呈比例关系,重金属试剂厂家,服从朗伯--比尔定律,重金属试剂专卖,再通过仪器进行测定得出含量值,与农产品安全无公害蔬菜安全要求允许的标准进行比较,来判断蔬菜、食品、土壤、肥料、植株样品重金属含量。
重金属试剂专卖-贵州重金属试剂-格维恩由北京格维恩科技有限公司提供。北京格维恩科技有限公司拥有---的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和---。我们公司是商盟会员,---页面的商盟图标,可以直接与我们人员对话,愿我们今后的合作愉快!
联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
本文链接:https://tztz328822.zhaoshang100.com/zhaoshang/274852279.html
关键词: